出口液控蝶閥無(wú)法開關(guān)原因分析 2018年4月,運(yùn)行人員在對(duì)#7B循泵出口液控蝶閥進(jìn)行操作時(shí)發(fā)現(xiàn)該閥門無(wú)法開、關(guān),DCS頁(yè)面上該閥門因超時(shí)翻黃報(bào)警,就地檢查發(fā)現(xiàn)該液控蝶閥在開閥指令發(fā)出后開閥壓力只有2MPa左右,且油動(dòng)機(jī)持續(xù)運(yùn)行不會(huì)停止,蓄能器壓力只有14MPa左右。缺陷報(bào)修,聯(lián)系廠家處理。 液控蝶閥是由PLC自動(dòng)控制,液壓站提供高壓油,油壓推動(dòng)液動(dòng)裝置上的油缸活塞桿伸出或縮回,帶動(dòng)閥軸及蝶板做90°旋轉(zhuǎn)來(lái)實(shí)現(xiàn)閥門開啟和關(guān)閉,從而達(dá)到接通和截?cái)嗨鞯哪康摹?/span> 液壓站靠電機(jī)帶動(dòng)油泵提供壓力油,為蓄能器補(bǔ)充壓力提供動(dòng)力源,蓄能器中的壓力油為閥門開啟和關(guān)閉提供動(dòng)力源;靠電磁換向閥切換供油方向控制閥門的開啟或關(guān)閉;靠壓力繼電器來(lái)控制油泵電機(jī)動(dòng)作來(lái)設(shè)定系統(tǒng)所需的壓力值。 下圖圖一為液控蝶閥液壓原理圖 圖一 液壓原理圖 閥門開啟:圖一中紅色線路,按動(dòng)開閥按鈕,電路由PLC按程序啟動(dòng)油泵電機(jī),油泵開始供油,開閥電磁閥YV1得電動(dòng)作,閥門開啟,開至15°時(shí),凸塊靠近接近開關(guān)SQ3,其常開接點(diǎn)閉合,經(jīng)PLC按程序,開15度繼電器發(fā)訊(該信號(hào)可聯(lián)動(dòng)開啟循環(huán)水泵)閥門繼續(xù)開啟開到90度時(shí),開閥到位接近開關(guān)SQ2動(dòng)作,開閥到位指示燈亮,證明閥門已在90°位置,向DCS發(fā)出開到位訊號(hào),開閥電磁閥YV1復(fù)位,油泵在達(dá)到系統(tǒng)壓力上限時(shí)停止工作,開閥結(jié)束。 閥門關(guān)閉:圖一中藍(lán)色線路,按動(dòng)關(guān)閥按鈕,電路經(jīng)由PLC按程序,使電磁閥YV2、YV3得電動(dòng)作,蓄能器內(nèi)壓力油進(jìn)入關(guān)閥腔,閥門開始關(guān)閉,關(guān)至15°時(shí),凸塊靠近接近開關(guān)SQ3,聯(lián)動(dòng)水泵關(guān)閉,之后關(guān)閥是慢關(guān)以減小水錘,關(guān)閥到位時(shí),關(guān)閥到位接近開關(guān)SQ3動(dòng)作,關(guān)到位指示燈亮,無(wú)源觸點(diǎn)向DCS發(fā)出關(guān)到位訊號(hào),電磁閥復(fù)位,關(guān)閥結(jié)束。 系統(tǒng)補(bǔ)壓說(shuō)明: (a)蓄能器補(bǔ)壓:若蓄能器內(nèi)壓力低于14MPa,壓力繼電器SP1復(fù)位,啟動(dòng)油泵向蓄能器補(bǔ)壓,壓力升至16MPa壓力繼電器SP2斷開,油泵停止工作,蓄能器補(bǔ)壓結(jié)束。 (b)全開補(bǔ)壓:當(dāng)閥門處于全開位置時(shí),如果油缸開閥腔內(nèi)壓力低于3MPa時(shí),壓力繼電器SP3復(fù)位,其接點(diǎn)接通, YV1、YV3得電向油缸補(bǔ)壓,延時(shí)5秒,補(bǔ)壓結(jié)束。 (c)全關(guān)補(bǔ)壓:當(dāng)閥門處于全關(guān)位置時(shí),如果油缸關(guān)閥腔內(nèi)壓力低于3Mpa時(shí),壓力繼電器SP4復(fù)位,其接點(diǎn)接通, YV2、YV3得電向油缸補(bǔ)壓,延時(shí)5秒,補(bǔ)壓結(jié)束。 由于此次異常發(fā)生時(shí),油泵運(yùn)行狀態(tài)下蓄能器壓力始終在14MPa左右,無(wú)法上升至停泵壓力16MPa,因此油泵持續(xù)運(yùn)行不會(huì)停,油泵運(yùn)行產(chǎn)生的熱量在液壓站控制柜空間內(nèi)積聚,高溫造成溢流閥的塑料外殼融化,如圖二,說(shuō)明油泵異常運(yùn)行已經(jīng)有很長(zhǎng)時(shí)間。觸摸油箱外殼溫度很高,說(shuō)明整箱油的溫度都已經(jīng)很高,但是在觸摸蓄能器外殼時(shí)溫度并不高,初步可以判斷蓄能器內(nèi)的油與油箱內(nèi)的油沒(méi)有交換過(guò),這是不正常的。進(jìn)一步對(duì)蓄能器進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)蓄能器內(nèi)部的氣囊氣壓已跑光,不能將蓄能器中的油壓出,廠家對(duì)氣囊重新充氮至8MPa,如圖三。 圖二 溢流閥的塑料外殼被高溫融化 1 圖三 蓄能器氣囊補(bǔ)壓 2 油泵運(yùn)行時(shí)蓄能器壓力和開閥回路油壓無(wú)法提升,蓄能器壓力只有14MPa,開閥壓力僅僅只有2MPa,從原理圖上看,大致有兩個(gè)原因可能造成這種情況:一是蓄能器補(bǔ)壓管路和開閥管路上堵塞;二是油泵出口管路上有漏點(diǎn),高壓油經(jīng)漏點(diǎn)直接返回油箱。 針對(duì)**點(diǎn),廠家將蓄能器補(bǔ)壓管路和開閥管路上的相關(guān)設(shè)備進(jìn)行解體清洗,包括圖一中的電磁換向閥YV3(9)、液控單向閥(3)、電液換向閥YV1、YV2(6)疊加式液控單向閥(2)。用清潔的煤油清洗這些設(shè)備并用棉花擦干,清洗后的煤油中沉淀下很多細(xì)小的雜質(zhì),說(shuō)明在長(zhǎng)期的運(yùn)行中這些設(shè)備內(nèi)部積存了很多細(xì)屑,影響了油路的暢通。如圖四、圖五。 圖四 解體清洗的設(shè)備 圖五 清洗后的棉花與煤油中的雜質(zhì) 設(shè)備清洗后,油壓仍然沒(méi)有明顯的提升,說(shuō)明原因二管路存在漏點(diǎn)的可能性較大。廠家進(jìn)一步對(duì)各閥門設(shè)備進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)去往蓄能器補(bǔ)壓的液控單向閥(3)處有輕微的異常油流聲,初步判斷該閥門存在內(nèi)部泄露的可能。為佐證判斷,廠家從#8B循泵液壓站上將該液控單向閥拆裝到#7B液壓站上,重新啟動(dòng)油泵試驗(yàn),蓄能器壓力能夠上升至16MPa后自動(dòng)停泵,由此可見,原先的液控單向閥的確內(nèi)部存在泄漏點(diǎn),使得油泵出口的高壓油經(jīng)過(guò)該泄漏點(diǎn)直接返回油箱,油壓無(wú)法傳遞到蓄能器和開閥回路上,是造成系統(tǒng)油壓無(wú)法建立的主要原因。 經(jīng)過(guò)這些處理后,進(jìn)行該液控蝶閥的開、關(guān)試驗(yàn),蓄能器壓力能夠維持并正常補(bǔ)壓,開閥壓力也能夠達(dá)到要求值,但是關(guān)閥壓力在閥門關(guān)閉狀態(tài)下還無(wú)法維持,基本上一分鐘左右壓力就降到3MPa以下,需要蓄能器不停的對(duì)其補(bǔ)壓,同時(shí)每隔幾分鐘油泵需要啟動(dòng)對(duì)蓄能器補(bǔ)壓?;谶@種現(xiàn)象,從原理圖上分析,疊加式液控單向閥(2)在關(guān)閥回路側(cè)存在內(nèi)部漏點(diǎn),對(duì)該閥解體后發(fā)現(xiàn),關(guān)閥側(cè)閥座油孔內(nèi)存在一條細(xì)微的裂縫,如圖6,高壓油經(jīng)此裂縫泄至油箱,使系統(tǒng)無(wú)法保壓。更換閥座后關(guān)閥壓力能夠維持在15MPa左右穩(wěn)定。 此次#7B液控蝶閥無(wú)法操作的故障是由多方面原因造成的,運(yùn)行人員應(yīng)加強(qiáng)巡檢質(zhì)量,及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備運(yùn)行中的異常情況,包括對(duì)系統(tǒng)壓力、油溫的檢查,避免設(shè)備異常擴(kuò)大化。01、事情經(jīng)過(guò)
02、系統(tǒng)介紹
03、故障分析